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YZ18型压路机不能行走故障的排除

[03-20 02:39:28]   来源:http://www.hod-logistics.com  机械维修   阅读:9326

概要:,将后退和前进高压溢流阀互换,此时出现前进无反应,而后退正常,由此判断是后退高压溢流阀故障。经检查阀芯、阀座及弹簧均正常,判定是高压溢流阀的先导阀调压螺母松动所致。拧紧调压螺母,使溢流阀调定值符合规定值,然后再试机,行驶恢复正常。 2.不能前进根据故障现象和液压系统原理分析,在发动机工作、补油压力和压力继电器工作正常情况下。导致这种现象的原因可能有:操纵装置与主泵的手动伺服阀的连接是否松动;紧停按钮是否处于紧停位置;紧停电磁阀Y7故障,使改变泵排量的换向阀直接接通,泵输出为0;行驶减速机或后桥制动“抱死”。首先测量行驶压力,压力基本为0,补油压力和客体压力正常(如果行驶压力超过40 MPa以上,则可能是行驶减速机或后桥制动“抱死”,判断故障可能在液压系统;再检查驾驶室内紧停按钮,该按钮处于行驶状态;然后检查行驶操纵手柄与主泵的手动伺服阀的连接状况,正常;最后检查紧停电磁阀,用小电工螺丝刀靠近通电的电磁阀发现无吸力,测量线圈电阻值无穷大,判断为电磁线圈开路;更换电磁线圈后机器仍无法行走,打开行走驱动泵上X1或X2口发现行走驱动泵无压力油输出,用手操作紧停电磁阀阀芯有卡滞现象,清洗紧停电磁阀后试机,故障现象排除。 3.驾驶室内制动解除压力报警根据液压系统原理,补油泵输出的液压油一方面控制行走驱动泵斜盘的倾角,以控制行走驱动泵的排量,另一方面补充闭式回路液压油的损失,同时还为制动系统提供液压油。根据故障现象

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一台YZ18型压路机使用过程中出现以下3种故障。   1.不能后退   附图为YZ18型压路机的行走液压系统原理图。由行走驱动泵3依靠换向阀改变液压油流动方向,从而改变行走液压马达的转向而实现前进或后退。根据液压系统原理分析,在行走驱动泵3、液压马达1和9工作正常情况下,导致不能后退的原因可能有:换向阀不换向;后退高压溢流阀故障使行走驱动泵卸荷。   首先检测后退时系统压力,测得补油压力为2.5 MPa、前进行驶压力的低速挡为13 MPa左右、高速挡为26 MPa左右,后退行驶压力几乎为0。直接用手推动伺服阀阀芯,阀芯滑动自如。这说明故障在后退高压溢流阀,将后退和前进高压溢流阀互换,此时出现前进无反应,而后退正常,由此判断是后退高压溢流阀故障。经检查阀芯、阀座及弹簧均正常,判定是高压溢流阀的先导阀调压螺母松动所致。拧紧调压螺母,使溢流阀调定值符合规定值,然后再试机,行驶恢复正常。   2.不能前进   根据故障现象和液压系统原理分析,在发动机工作、补油压力和压力继电器工作正常情况下。导致这种现象的原因可能有:操纵装置与主泵的手动伺服阀的连接是否松动;紧停按钮是否处于紧停位置;紧停电磁阀Y7故障,使改变泵排量的换向阀直接接通,泵输出为0;行驶减速机或后桥制动“抱死”。   首先测量行驶压力,压力基本为0,补油压力和客体压力正常(如果行驶压力超过40 MPa以上,则可能是行驶减速机或后桥制动“抱死”,判断故障可能在液压系统;再检查驾驶室内紧停按钮,该按钮处于行驶状态;然后检查行驶操纵手柄与主泵的手动伺服阀的连接状况,正常;最后检查紧停电磁阀,用小电工螺丝刀靠近通电的电磁阀发现无吸力,测量线圈电阻值无穷大,判断为电磁线圈开路;更换电磁线圈后机器仍无法行走,打开行走驱动泵上X1或X2口发现行走驱动泵无压力油输出,用手操作紧停电磁阀阀芯有卡滞现象,清洗紧停电磁阀后试机,故障现象排除。   3.驾驶室内制动解除压力报警   根据液压系统原理,补油泵输出的液压油一方面控制行走驱动泵斜盘的倾角,以控制行走驱动泵的排量,另一方面补充闭式回路液压油的损失,同时还为制动系统提供液压油。根据故障现象分析,应该是因制动解除压力过低,制动器始终处于制动状态。导致制动解除压力低的原因可能有:滤清器堵塞,压力继电器损坏而不报警;补油溢流阀损坏,补油泵泄漏或损坏,输出的液压油直接溢流、很少或无油输出。   首先检查压力继电器,拔掉压力继电器的插头,断开压力继电器,故障现象依旧;断开滤清器,故障依然存在。再测量补油压力时无压力显示,说明问题在补油系统。检查补油溢流阀,未发现卡滞或溢流现象。断开补油泵出口油管,启动发动机,补油泵无压力油输出,确认故障在补油泵。解体补油泵,发现其连接键断裂,驱动轴空转,更换补油泵后再试机,压路机工作正常。
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