[03-20 02:39:28] 来源:http://www.hod-logistics.com 机械维修 阅读:9483次
概要:为以配流盘底面为基准进行加工是最佳方案。该柱塞马达配流盘的工作面是质地较软的耐磨层(颜色接近经过使用的锡青铜轴承),其厚度仅为0.2 mm左右,此次事故造成的研痕已经接近耐磨层厚度的1/2。为了不使配流盘报废,不可直接进行研磨,更不可采用车削加工,经研究决定选用圆台卧轴平面磨床,事先对砂轮进行了修整,对工作台面也进行了0.01 mm的修磨。由于配流盘工作面耐磨层的材质容易堵塞砂轮的孔隙,磨削过程中必须加大冷却液流量,减少磨削进给量,以0.01 mm/次的切削进给量进行磨削。磨削过程中若发现砂轮有堵塞,孔隙变钝的趋势,则必须随时修整砂轮,尽量磨削至耐磨层表面刚没有伤痕为止,用自制的小台阶检测表检验时,表针应稳定不动。然后用00号研磨膏在没有伤痕的厚玻璃板上以“8”字形轨迹轻而均匀地研磨,直至耐磨层表面均匀发暗,再将两件配流盘工作面擦拭干净,如用手水平拿着一件可以把另一件自然吸起,即可认为合格。装配前应先调制浓度10%、pH值为中性的工业洗涤剂,再将全部零件清洗干净放在洁净的工作台上晾干,壳体内部必须用事先和好醒好的精制面粉团蘸干净,以免残留杂质及绒毛。装配时每个配合副都必须蘸上洁净的液压油,运动部件应边装边试,以保证装配正确可靠,运动自如。所有的密封件禁止接触汽油等有机溶剂,以确保维修质量。实践证明,维修配流盘的工艺方案正确,取得了一次性试机成功,在不更换总成的情况下,仅更换了液压油,以极低的成本支出在短时间内完成了修理任务。
一台ZD-18D型振动式压路机,因为更换老化的油管后却不能行走,无论发动机的转速多高,一旦遇到轻微阻力便原地不动,振动能力与事故前没有变化。
检查接头无软质杂物、滤油器未堵,控制部分正常。于是怀疑内部泄漏,经查液压泵正常,拆检柱塞马达发现两个配流盘工作面的耐磨层上均有深0.08 mm、宽1 mm的沟痕,这说明是沙子进入液压系统造成的机械事故。因此决定试着修复,认为以配流盘底面为基准进行加工是最佳方案。
该柱塞马达配流盘的工作面是质地较软的耐磨层(颜色接近经过使用的锡青铜轴承),其厚度仅为0.2 mm左右,此次事故造成的研痕已经接近耐磨层厚度的1/2。为了不使配流盘报废,不可直接进行研磨,更不可采用车削加工,经研究决定选用圆台卧轴平面磨床,事先对砂轮进行了修整,对工作台面也进行了0.01 mm的修磨。
由于配流盘工作面耐磨层的材质容易堵塞砂轮的孔隙,磨削过程中必须加大冷却液流量,减少磨削进给量,以0.01 mm/次的切削进给量进行磨削。
磨削过程中若发现砂轮有堵塞,孔隙变钝的趋势,则必须随时修整砂轮,尽量磨削至耐磨层表面刚没有伤痕为止,用自制的小台阶检测表检验时,表针应稳定不动。
然后用00号研磨膏在没有伤痕的厚玻璃板上以“8”字形轨迹轻而均匀地研磨,直至耐磨层表面均匀发暗,再将两件配流盘工作面擦拭干净,如用手水平拿着一件可以把另一件自然吸起,即可认为合格。
装配前应先调制浓度10%、pH值为中性的工业洗涤剂,再将全部零件清洗干净放在洁净的工作台上晾干,壳体内部必须用事先和好醒好的精制面粉团蘸干净,以免残留杂质及绒毛。装配时每个配合副都必须蘸上洁净的液压油,运动部件应边装边试,以保证装配正确可靠,运动自如。所有的密封件禁止接触汽油等有机溶剂,以确保维修质量。
实践证明,维修配流盘的工艺方案正确,取得了一次性试机成功,在不更换总成的情况下,仅更换了液压油,以极低的成本支出在短时间内完成了修理任务。